【案例】某玻璃生產企業更換十字形鋯剛玉格子磚的熱修過程
發布時間:2019/5/20 17:26:07 點擊率: 來源:艾米 作者:榮盛耐材某公司的熔化量為400td浮法玻璃熔窯,蓄熱室的格子體采用電熔AZS十字形格子磚,該熔窯運行近6年,窯壓出現偏差。經檢査發現:1個蓄熱室的沉渣室內的沉渣較多,扒出的溜子大部分是碎磚塊。向上觀察格子體上部,發現格子體上部只有三四個通孔。其余格子體孔都因上部十字格子體磚炸裂倒塌堵死,倒塌格子體約4層,高度為1600mm。組織人工對格子體進行疏通,結果無效,窯壓出現偏差越來越大,影響正常生產,于是決定對AZS十字形格子磚進行更換熱修。
(1) 格子體的炸裂倒塌情況
從沉渣室觀察AZS十字形格子磚的炸裂倒塌情況較多,隨著熱修的開始,可從其他角度作進一步觀察。
先用內窺鏡對蓄熱室格子體進行檢查。蓄熱室溫度較高,格子磚與蓄熱室隔墻等部位的對比度較小,觀察到格子磚的炸裂倒塌情況較模糊。
打開蓄熱室后墻上熱修門后,可以清楚地觀察到格子磚的炸裂倒塌情況。
(2)蓄熱室的降溫熱修時,熔窯不停止生產,格子體溫度很高,工人無法操作,需要對格子體降溫。采取四個措施對格子體降溫。
①在斜坡碹和進出口碹之間脹縫處,安裝鋼管組成的水排,鋼管內通冷卻水。水排從左到右排在一起,將小爐噴出口擋住(用硅酸鋁纖維氈將水排的漏火處塞死),避免熔窯火焰空間的火焰進入蓄熱室。
②關閉分支煙道閘板,對閘板周圍進行密封,阻止熱氣流通過。
③扒開蓄熱室下的沉渣室門,用風機向蓄熱室內通風。
④拆除上蓄熱室熱修門,用風機對蓄熱室上層格子體進行吹風冷卻。約經過8~12h,格子體上表面溫度降到150℃,工人開始操作。
(3) 炸裂格子體的清除
上層格子體的炸裂倒塌的磚渣,人工一層一層地清理。
當清理到第三層時,發現格子體炸裂倒塌的碎塊形成了一個厚約300mm的致密層。此致密層分布在蓄熱室格子體的3~4層之間,形成一個平面,阻斷助燃空氣和煙氣在蓄熱室內的流動,是窯壓出現偏差的主要原因。
逐塊拆除這一致密層,并用鋼管對各個格子孔進行保護性的疏通。疏通后發現4層以下十字格子體孔基本上通暢,第5層格子體上表面有一半是被燒損的磚,表面不平整,又拆去半層磚,清理出一個能碼磚的平面。
(4)新AZS格子磚的更換
由于高溫燒結,格子體黏結的碎格子磚,很難清理干凈,用搗打料鋪墊,造成一個平面,具備碼磚的條件。
使用新AZS格子磚,按照原設計形式,將炸裂倒塌的格子體恢復。新AZS格子體磚碼砌完成后,拆除水排間隙所塞的硅酸鋁纖維氈,清理水平通道上的雜物。修復蓄熱室后墻熱修門。在熱修門相應位置留的熱電偶孔及觀察孔。
整個更換熱修AZS格子磚歷時48h。
(5) 蓄熱室的升溫
為了避免溫度迅速上升,引起新AZS格子磚的炸裂,制定升溫曲線,通過控制拆除水排的速度,調整煙道控制閘板開度等手段,嚴格控制升溫速度。
升溫期間,蓄熱室的溫度按照制定的升溫曲線逐漸上升。大約經過84h,達到蓄熱室格子體的正常工作溫度。
觀察格子體及蓄熱室頂碹、進出口碹、小爐斜坡碹預熱狀況良好,特別是新更換的AZS格子磚,未發現炸裂、變形等現象。
AZS格子磚的更換圓滿結束。
經過更換AZS十字形格子磚的熱修,該公司熔化量400td的浮法玻璃熔窯,消除了兩側窯壓的偏差,燃料的消耗也降低8%。熱修后格子體暢通,提高了熔窯的熱效率,延長了熔窯的使用壽命,取得了理想的效果。
AZS格子磚使用壽命長,出現炸裂倒塌.的情況極為罕見。已收集的碎磚塊,特別是形成了一個300mm厚的致密層的AZS格子磚樣,與生產格子磚的廠家,共同研究探討AZS格子體堵塞的原因。
嚴格控制配合料的超細粉含量和水分,將飛料控制在低限度。同時,加強對熔窯特別是蓄熱室格子體的日常維護,根據格子磚的材質和堵塞情況,選用合適的疏通蓄熱室格子磚的方法,保證格子體暢通,提高蓄熱室格子體蓄熱能力和熱效率,延長熔窯的使用壽命,追求企業經濟消益的大化。